一、發(fā)現(xiàn)經(jīng)過2010年6月24日,利用紅外成像測溫發(fā)現(xiàn),某110kV變電站1號主變壓器中壓側(cè)A、C相套管整體發(fā)熱,最高溫度點62.8℃,中間相為45℃,如圖1-33所示。隨后,對其進行了不間斷的紅外跟蹤監(jiān)測,發(fā)現(xiàn)溫度有逐步升高的趨勢,最高...[繼續(xù)閱讀]
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一、發(fā)現(xiàn)經(jīng)過2010年6月24日,利用紅外成像測溫發(fā)現(xiàn),某110kV變電站1號主變壓器中壓側(cè)A、C相套管整體發(fā)熱,最高溫度點62.8℃,中間相為45℃,如圖1-33所示。隨后,對其進行了不間斷的紅外跟蹤監(jiān)測,發(fā)現(xiàn)溫度有逐步升高的趨勢,最高...[繼續(xù)閱讀]
一、發(fā)現(xiàn)經(jīng)過2012年6月29日,紅外檢測發(fā)現(xiàn),某110kV變電站1號主變壓器110kV側(cè)A相套管柱頭溫度為81.0℃,B、C相分別為56.3℃和65.3℃,如圖1-35所示。套管型號為BRDLW-126/630-3,2004年7月投運。圖1-35紅外檢測套管引線接點(6月29日)二、檢測分析20...[繼續(xù)閱讀]
一、發(fā)現(xiàn)經(jīng)過2012年5月18日,利用紅外熱成像測溫發(fā)現(xiàn),某變電站110kV1號主變壓器C相高壓套管將軍帽溫度偏高,最高溫度為99.5℃,A、B相分別為45、45.3℃,如圖1-38所示。圖1-38C相高壓套管發(fā)熱(a)紅外熱圖;(b)可見光圖;(c)目標參數(shù)表;(d)分析結(jié)...[繼續(xù)閱讀]
一、發(fā)現(xiàn)經(jīng)過2004年5月20日,紅外檢測發(fā)現(xiàn)某變電站2號主變壓器110kV套管B相儲油柜溫度異常,最高溫度為59℃,正常相溫度為20℃,運行中負荷電流為102A。2004年6月4日,跟蹤檢測,套管儲油柜最高溫度為78.8℃,正常相溫度為25.3℃。2004年6月1...[繼續(xù)閱讀]
一、發(fā)現(xiàn)經(jīng)過2010年6月10日,紅外檢測發(fā)現(xiàn)某110kV變電站10kV側(cè)B相充油套管整體過熱,溫度79.3℃,明顯高于其他兩相,如圖1-48所示。圖1-48低壓套管熱譜圖二、檢測分析該套管上部通過接線板與母排連接,線夾一端套在套管導電桿上用兩個螺...[繼續(xù)閱讀]
一、發(fā)現(xiàn)經(jīng)過2011年8月3日,紅外檢測發(fā)現(xiàn)某變電站1號主變壓器10kV側(cè)套管附件發(fā)熱,溫度高達69.9℃,如圖1-51所示。二、檢測分析初步分析認為,該發(fā)熱點可能是由于內(nèi)部接觸不良引起,也有可能是材質(zhì)問題導致套管附件發(fā)熱。2011年8月26日...[繼續(xù)閱讀]
一、發(fā)現(xiàn)經(jīng)過2011年8月4日,某電力公司對某110kV變電站進行專家巡視,發(fā)現(xiàn)1號主變壓器110kV套管C相不見油位,而套管外部又無漏油痕跡,當天晚上紅外檢測,證實套管嚴重缺油,油位少了50cm,如圖1-55所示。二、檢測分析根據(jù)紅外熱譜圖分析...[繼續(xù)閱讀]
一發(fā)現(xiàn)經(jīng)過某局運行工區(qū)報:某110kV變電站主變壓器10kV套管發(fā)熱,其中A相56.8℃、B相44.7℃、C相37.2℃,參考溫度37℃,如圖1-57所示。檢測時,負荷有功12.54MW。該主變壓器投產(chǎn)于1998年,2003年大修后運行至今,型號為SZ8-31500。圖1-57主變壓器低壓...[繼續(xù)閱讀]
一、發(fā)現(xiàn)經(jīng)過2012年6月4日,某公司檢修分公司500kV值班人員利用紅外熱成像儀巡視檢測發(fā)現(xiàn),220kV某出線間隔270開關(guān)B相電流互感器連接板溫度60.1℃。6月5日,跟蹤測試溫度為90.6℃,如圖2-1所示。圖2-1270開關(guān)B相紅外測試圖譜二、檢測分析根...[繼續(xù)閱讀]
一、發(fā)現(xiàn)經(jīng)過2010年9月2日,某220kV變電站進行年檢,在對某電流互感器取油樣進行分析后,發(fā)現(xiàn)其A相存在乙炔、氫氣,總烴超標,B相乙炔、總烴超標。為查找故障原因,查閱該組TA的運行記錄及缺陷情況等:該電流互感器2009年9月投運,2010年...[繼續(xù)閱讀]